| 油脂分公司深挖内部管理降成本 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016/8/2 15:29:32 经验交流 | ||
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本网讯 下半年以来,冀中能源邢矿集团油脂分公司深挖内部管理,加强用电、用工、技术改造等各项工作,降成本,提效益,确保全年任务目标完成。
该公司建立全厂机电设备数据库,实施统一规范管理。组织技术人员全面摸排南北两厂区配电所控制线路,重点明确各控制柜控制区间,排查个别无电表线路并加以补装。通过梳理,完善了现有配电线路图,明确了办公区、门岗、司机值班室等部位的供电走向,解决了先前用电分析中无法明确部分耗电去向的问题,为控制不合理用电提供了依据。该公司还加强用电统计与分析,厂区和办公用电每周一统计一分析,生产用电日统计日分析周总结,对超出计划用电情况进行原因查找,及时整改存在的问题,做到科学合理用电。 根据日生产计划合理调配人员,严格用工管理,每天统计分析各车间主任带队施工量,并对用工效率做出评价。在生产中,要求各带班主任科学紧凑安排工作,杜绝职工懒散作风。为提升劳动效率,在个别岗位如吹壶、灌装、自主土建施工中根据工作实际择机实行包工制,保证了各项工作如期完成。该公司还进一步完善绩效考核管理制度,加强工作的计划性和考核性,各部门月度工作以数字量化,不允许工作计划以模糊笼统的概念编制;同时加强工作过程的督导、检查和月未考核,未完成计划工作的按考核办法给予处罚。此举有效地提高了部门及职工的工作积极性,避免了窝工现象,极大地促进了各项工作的完成。 加大技术改造力度,通过优化生产工艺来降成本。今年以来,完成了技改项目6项。预榨车间扩产提能、物理精炼车间两大项技改降本项目。他们在多次调研和论证的基础上,在预榨车间新增一台榨油机实施扩产提能改造,由原来的日加工花生米80吨提高到了100吨,吨料加工成本降低了40元,吨料能耗天然气减少了10立方米,节能效果明显。物理精炼技术改造后,产能由原来的每天50吨提高到了65吨,每吨油加工成本降低了50元。该公司还进一步完善修旧利废、节支降耗等活动的考核细节,明确项目的提出者与实施者,合理奖惩,鼓励职工立足岗位深挖潜。 (请作者投稿时,留下单位、联系方式以便沟通联系!)
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