| 焦炉运行“机”中生智 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016/8/3 14:02:44 通讯特写 | ||
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【本网讯】8月1日,湘煤集团资兴焦电公司炼焦部21万吨焦炉现场,引来了一群头顶烈日前来观摩的人员,该公司自行设计制作的新熄焦车投入正式运行。
与传统的焦炉四大车相比,新熄焦车运行工艺系统改造是一次大胆的创新之举。
上午10点40分许,焦炉各岗位人员正做好出号焦准备,随着“嘟、嘟、嘟”清脆的哨声,从焦炉64号炭化室推出的一孔火红的焦炭,有序平稳准确地导入熄焦车内。手持无线射频遥控的操作人员倪建业,按下操作键,熄焦车平稳运行。短短的2分钟完成了推焦接焦过程,满载着一车红焦的熄焦车,平衡地驶向熄焦塔。
今年2月该公司制定焦炉熄焦车改造方案,由炼焦部进行安装制作任务,按照方案要求,现已按期完成了任务。该部室副部长刘春山介绍,该焦炉原熄焦车采用机头推拉作业,因碰撞力磨损大,车子维修量大,也成了影响生产的重要原因,改造成了当务之急。
新熄焦车改造,最新颖的是动力部分,据该公司副总刘智波介绍,通过技术人员多次讨论最后决定采用链条牵引方式,能减少了碰撞和轨道磨损,可提高熄焦车使用寿命。
由于新熄焦车箱容量大密封性好,洒落在地面的卫生焦炭几乎没有,整个运行采用遥控操作,岗位劳动强度大幅降低。据炼焦部长胡德良介绍,熄焦改进后,由拦焦机负责操作,可节省熄焦司机4人,年可节约工资成本近10万元。
据该公司总经理沈陆军介绍,通过开展焦炉熄焦车技改活动,主要是进一步完善生产工艺,减少操作人员劳动强度,促进岗位优化。
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