| 神宁集团选配煤中心精做煤质引得“效益源” | |||
| 煤炭资讯网 | 2016/9/15 15:23:49 局矿快报 | ||
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本网讯 选配煤中心不断完善思路,深化过程管控和精细管理,深推企业煤质“品牌”和“效益”工程,充分发挥洗选加工效益“聚宝盆”和煤质“稳定器”的作用,精做煤炭质量文章,畅通煤炭销售渠道,全力确保企业销售收入最大化。 该中心抓好煤炭生产全过程的质量控制,形成煤质技术设计预控、生产源头管控、运输过程防控、洗选加工精控、调煤配煤调控、发运关口稳控、监督考核严控“七控”管理流程。在生产全过程严抓煤质管理,建立完善煤质追查分析制度,根据煤层变化情况,优化产品结构,合理测算产品最佳生产销售结构比例,从而进行配洗,切实实现生产效益最大化;严格落实煤质管理责任,突出抓好洗煤过程控制,并通过对基础数据的分析,制定合理技术措施,及时调整分选参数,减少矸石带煤损失,以准确可靠的检测数据更好的指导洗煤生产,做到责任有落实,制度有保障,管理精细化,保证煤质量稳定受控。 该中心建立严格的质量考核制度,将煤质考核细化到每一个数据,考核做到“责任到人、具体到时”,确保产品合格率。严格洗煤生产过程考核,质量情况及时通报分析,强化煤质管理跟班,对火车装车质量、采制样质量、配煤管理进行现场查看,确保商品煤不受污染,符合客户质量需求,建立完善煤质日常巡检、跟班制度,以工作现场的监督检查为重点,将后生产现场、运输系统的动态检查作为煤质跟班的重要考核部分,实现洗煤质量考核关口前移;同时,认真落实采制化操作流程,严把调煤配煤关、跟班盯岗关、采制化检验关和视频监控关“四关”,确保煤炭质量。 该中心优化控制原煤入洗,不断强化设备管理,将石槽村储运车间210mm电机皮带对轮更换为290mm来增大功率,提高振动筛振幅频率,提高装车效率,减少客户装车等待时间,确保煤炭销售业绩;通过在任家庄洗煤厂更换破碎机齿板,切实解决破碎粒度不达标、设备频繁卡堵、生产不接续等瓶颈,确保该厂原煤外销及矿井的正常生产;通过加强红柳洗煤厂火车加固、平煤工作,从生产班组抽调出12名员工专门进行火车加固平煤工作,提高劳动效率,提升工作质量。截止9月2日,保质保量生产装运了80列共计256824吨洗精沫煤,发往河南、江苏、安徽等地电厂,超前考虑仓存、品种、调煤、装车之间的关系,减少品种切换和系统转换影响,实行不间断发运,拉煤客户随到随装,提高装载效率。
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