| 河南能源鹤煤八矿向成本管理要效益 | |||
| 煤炭资讯网 | 2017/11/24 18:07:18 通讯特写 | ||
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吨煤制造成本同比下降33.4元;煤炭发热量同比增加78千卡/千克;矿井实现利润3318.42万元……今年前十个月,河南能源鹤煤八矿在经济形势依然困难的情况下,顺利实现各项既定目标,交出了一份亮丽的成绩单。
把“成本线”当成生命线
“各班组长不能只顾赶任务,更要算成本,每班要把材料定额落实到人头上,想方设法把材料费降下来……”在“五一”劳模座谈会上,该矿劳模代表结合岗位实际提出了建议。
职工在一线最有发言权,好的建议及时落实。基于此,该矿把“成本线”当成生命线,分厘必争,锱铢必较。在成本宏观控制方面,制定完善了成本控制管理办法,依据横向切块、归口管理原则,对成本指标进行切块分解,横向落实到各职能科室和责任人员,由各科室控制,严格考核,考核结果与科室工资挂钩,以此改变科室人员重生产轻成本的思想。
在材料费管理上,制定完善了材料费管理办法,对材料费节超奖罚等内容作出明确规定,根据材料使用情况每月考核兑现。同时定额材料由区队承包,实行月度考核兑现,节约按50%奖励,超额按100%处罚。
减少投入就是增加效益
“当前形势困难,我们要求全矿干部职工积极开展各类回收复用、修旧利废活动,并出台了配套激励机制,加强材料发放管控,做到能复用不领新、能自制不采购。”这是该矿领导在各类会议上经常提出的要求。
为加强井下材料管控,减少投入降成本,加大物资回收力度,该矿对工作面回采退出的U型棚、U型卡、管路等按回收率进行考核,完不成的进行处罚,超指标完成的进行奖励;能复用材料的直接在井下复用,减少中间运输环节,大幅减少新材料投入。为加大修旧利废力度,该矿规定机修车间为废旧物资修复主体单位,承载全矿物资修复的主要任务,其工资全部通过修复、自制加工量结算,同时与修复质量挂钩。
优化系统是最大的节约
“通过改进煤墙注水施工工艺,保证了割煤后煤墙煤体的完整性,在此基础上对支护方式进行改进,省去了上网支护措施,按每米节省100卷网、每卷网按33元计算,至工作面回采结束共能节省160万元左右。”采访时,该矿采煤队队长张贝介绍工艺改进后带来的新变化。
该矿牢固树立优化系统是最大的节约这一理念,在保证安全运行的基础上,对矿井各系统不断优化施工设计,优化系统配置,减少设施投入从而达到节支降耗的目的。在通风系统上,该矿先后对南窑进风井及井下部分巷道进行封闭,使矿井通风系统由“五进二回”优化成“四进二回”,密闭井下通风巷道4690米。在供电排水系统方面,优化安装了3105配电点,优化掉了2305、3003、3103泵房,解决了排水设备多、维修量大等诸多问题,年可减少资金投入310万元。在机电控制方面,通过实施143、145、30集中轨道猴车无人值守,利用感应系统控制猴车运转时间,减少空转几率,降低了电费消耗。
“机械化程度高了,生产程序简化了,窝头上用的人也少了,我们利用空闲时段干安全生产标准化活儿,积极打造精品工程,既提高了安全性改善了劳动环境,同时也增加了职工收入。”对此,煤巷队党支部书记刘付安说。
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