| 中煤五建张庄抓好充填工程筑梦未来 | |||
| 煤炭资讯网 | 2017/4/8 10:10:30 矿建勘探 | ||
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【本网讯】中煤五建公司张庄项目部施工的张庄矿山充填工程,充填系统操作程序较为复杂,在工程开展之初,如何实现充填系统各设备的协调正常运转、如何把握料浆浓度等技术难题成为了一道道攻坚的课题。
这座充填站的正常运转凝聚了项目部全体人员的心血,据该项目党支部书记陈付健介绍,自接手到实现正常试运转,五个月来,项目部经理杨传来和班子成员几乎没睡过好觉,“那段日子需要解决的问题太多了,杨经理在充填站一呆就是三个月,每天都达到18个小时以上,而就在那个时候,他的老父亲去世了,他忍着悲痛,仓促处理完事宜后,又回到项目部,重新一头扎进了充填站的调试中。采访时,那些充填站的人员纷纷表示,那段时间是他们记忆最深刻的,试运转期间的每个问题都逼迫他们去积极思索解决问题的办法,每种运行异常情况都让他们感觉到备受煎熬,每个问题的圆满解决又使得他们雀跃鼓舞,这种充填站的点点滴滴都凝聚了他们的汗水和付出,正是凭借着这种拼搏精神,仅用了5个月时间,就使这座充填系统从接手到试运行再到最终达到设计生产能力,而在同一生产条件下,其他金属矿山则需要1年多时间才能实现。
据项目经理杨传来介绍,对于这座充填站他凝聚了心血和汗水,从接手到实现正常运转,工艺改进已不下来十多处。仅印象深刻的就有好几处:首先是搅拌槽,试运转期间发现了粘料现象,而如果粘料严重,就需要不断停机清理,这不仅影响生产、耗费人工,还可能造成搅拌机损坏,带来安全问题。为此,他协同项目部技术人员进行了细节改造,通过调整进料、稀释水方向等措施,使得粘壁现象得到了很好的避免,从刚开始的1-2天都要清理到现在10天才需要清理一次。
此外,还有 “大家伙”深锥浓密机运行参数的优化调整,絮凝剂液体的制备浓度及添加位置的合理确定,他也在不断摸索,如果尾砂浓度高可能堵住运浆管,浓度低则充填强度达不到,增加充填成本和井下安全隐患。为此,他围绕怎么配比苦苦思索了一个月,不断试验,最终掌握了深锥浓密机最佳操作方法及絮凝剂的合理添加剂量。
充填站事故池中,由于含有大量添加有絮凝剂的尾砂,尾砂在事故池中沉淀很快,事故池中安设的排砂泵,无法及时将尾砂排出,造成尾砂堆积,清理极为困难,污染环境,利用自行设计的搅拌系统,能随时将已经沉淀的尾砂搅拌均匀,排到深锥浓密机内进行二次利用,节省了大量清理尾砂所需的人力和财力。
通过持续机械搅拌使得尾砂无法沉淀,搅拌机能上下移动,根据沉淀高度确定搅拌高度,节省能源。该套系统能有效解决尾砂沉淀快,无法及时排除造成事故池尾砂堆积难以清理的难题。利用持续机械搅拌的方法,使得尾砂无法沉淀,并通过排砂泵排除降低了清理费用,节约了能源,无人操作自动化控制,更安全。能广泛适用于充填站事故池的尾砂清理,可推广至大部分排污清理工作。
对此,该充填站站长也很感慨:“充填这个领域,我们是头一次接触,很多地方都不熟悉,系统从单机试运到再联合空载试运转再到半负荷、满负荷作业,这期间出现的问题很多,都需要及时处理,一些细节方面也需要改进,工作量很大,每当碰到问题,大家都集中在一起,针对出现的问题出主意,想办法解决。
一个个难题的攻克彰显了“王牌”永恒不变的本色,一个个正常运转的日子积累着“王牌”的声誉,就在数月前矿方进行的一次检查中,矿方负责人给予了充填站由衷的称赞:“真没想到你们的系统运行那么好,充填的质量和进度都很不错,你们干活,我们放心。”
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