| 给滚筒轴承“治病” | |||
| 煤炭资讯网 | 2017/6/2 12:11:10 通讯特写 | ||
|
矿灯闪闪,人影幢幢,各种工具交替使用,不同声音此消彼起……
5月31日,江西丰城矿务局尚庄煤矿皮带井一群人正在给皮带滚筒“治病”。该矿皮带井全长1360米,是运输井下原煤的咽喉通道,近期在运行过程中,滚筒轴承发出异响,并伴有发热、运行晃动现象,这种情况如果拖成“重症”将造成断带事故,矿井生产将面临着瘫痪。
该矿机电车间承担任务的大修组、皮带维护组、抽压组、水泵组的4个班长受命各自带着人马赶到皮带井机头现场。
车间主任吴湘建一番分工后,带领8人踏着台阶来到机头处,将人员分成两组,每组在巷道顶板的钢梁上分别挂起10吨拉力的葫芦,葫芦链条穿过皮带扎牢后再紧紧地拉直,同时通过井筒口的绞车,将钢丝绳牢牢地拉住皮带。
此时在垂直5米的皮带下方,副主任夏种礼也正带着4人,抬来两块厚厚的钢板夹住下层皮带,两边分别拧紧4颗大螺丝,再将钢板焊固在地梁上。
接着进入判定皮带故障的重要环节——解体查看滚筒轴承。抽压组班长徐常新拿起超大扳手拆卸轴承座4颗地脚螺丝,水泵组班长徐永红用套筒扳手拆卸端盖上的8颗螺丝。钳工刘志勇则借助铁梯将2吨拉力的葫芦挂到钢梁上,垂下的链条系着滚筒。
“扯葫芦!”当轴承座、端盖最后一颗螺丝被取下后,主任吴湘建立即发出指令。
皮带维护组班长刘李军抓过来葫芦链条“嚓嚓”地扯起来,轴承座慢慢地悬离了地面。钳工肖火星拿着榔头挤到跟前,一锤捶使劲往外敲打轴承座。
当轴承座与轴分离后,大修组班长黄智平用卡簧钳精准熟练地取出卡簧。氧焊工刘晓华提着氧割枪上场了,对着轴承的外夹一阵猛火喷烧后,轴承“哐当”一声掉在地上。
“磨损这么厉害,这下找到滚筒病根了。”看到轴承外夹上磨得密密麻麻粗糙的斑点,大家心里的疑惑落了地。
这时,钳工李洪、朱斌从外面把加热膨胀的新轴承抬到现场。大伙赶紧把新轴承套进滚筒的轴,又逆着程序将卡簧、轴承座、端盖等构件组装起来。当看到皮带平稳地运行时,大伙的身体都放松了下来。
| |||