| 神宁太西洗煤厂创新引擎改革路 | |||
| 煤炭资讯网 | 2017/7/22 17:08:12 局矿快报 | ||
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【本网讯】今年以来,神宁太西洗煤厂以“创建全国一流绿色循环经济产业园” 为愿景目标,不断开拓思维空间,扩宽创新改革思路,推动经营管理业务革新,积极实践探索出“洗煤+炭基”产业结构优化、转型发展之路,使企业沿着高速发展的轨道疾驰。
面对原煤调入总量减少、成本增加、产品市场波动的不利情况,该厂将困难和挑战转化为发展的动力,积极调整生产组织方式,加大委外业务回收力度。将委外业务回收作为破解入洗原煤量减少、降低成本的重要抓手。积极调整二分区生产组织方式和工作制度,加大委外业务回收力度,先后完成原煤车皮清理、产品车清扫捆绑等12项委外业务的回收,员工替代劳务用工211人。
同时,深挖“太西乌金” 潜在价值,在煤炭深加工上,推行精益生产组织,优化生产环节,根据不同采区、不同煤质的原煤,实施动态配煤入洗,最大限度提高精煤产率。大力实施工艺系统创新改造,在生产过程中将浓缩底流直接加压过滤回收,掺配至精末中,并根据客户质量要求和生产过程质量,利用配煤系统将煤泥筛分破碎,掺配发运,在实现配销增效的同时,解决了一二分区生产高附加值精煤产品过程中的质量过剩的问题,实现了“煤泥中洗精煤,精煤中洗精品”。 紧盯市场形势变化,优化调整产销结构,及时调整灰分6%、8%、10%、12%产品的产销结构,拓宽了产品应用渠道和市场,完善了精煤产品阶梯价格目录,向产品多元化发展。
为提升“太西”煤潜在价值,该厂延长炭基产业链,先后新建了一条造粒系统生产线,恢复了一条炭化、活化生产线,修复停产多年的一台288型活化炉,对3台电煅炉和2台石墨化炉进行了维修,改变了原有的活化炉、电煅炉、石墨化炉交替运行的半生产状态,实现了全负荷连续运行。积极开展对标活动,开展恒功率控制试验,稳定炭化炉、活化炉、电煅炉、石墨化炉和普煅炉的操作,探索最佳运行操作方式,减少清焦频次和非停时间,降低烧蚀率和过程损耗,提高关键指标稳定率。为了有效解决电煅生产烧失率高,产品粒度合格率偏低的问题,利用废旧材料,自制安装电煅系统入料筛分仓储系统,使电煅生产的烧失率由原来的1.23吨/吨,降低至1.19吨/吨,有效节约了大量原料煤成本,实现了“太西”煤由燃料向原料转变的战略发展目标,提升了产品附加值,增强产品市场竞争力。
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