| 一项小改革创效33万 | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/5/11 13:42:44 通讯特写 | ||
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日前,新疆天山矿业公司综采一区针对运输轨道改造,积极组织技术革新,实施完成了5104运输道交换车场液压起吊装置,降低了劳动强度和资金投入,提高了作业效率,确保安全生产。 今年初,该公司对主运区域轨道进行改造升级,准备将原有的600mm轨距改为900mm轨距。在综采一区5104运输道轨距改造时,5104运输道剩余走向长度为2300m左右,600mm轨距的轨道系统长度为2100m。由于整个运输道部分轨道道床为混凝土浇筑,若改为900mm轨距,工作量巨大,人力、物力投入较多,工程耗时长,势必对生产造成一定的影响。为此,该区多次组织技术人员进行实地调研。针对现场实际,提出了不进行轨距改造,设计互换轨距车辆交换车场的方案。同时,为了提高换车效率,减少人员体力劳动和安全管理难度,配套设计安装液压起吊装置和相关配套设施。公司组织科技人员进行调研后,同意了该区提出的方案。 2月份,该区迅速组织精干力量进行项目施工,于3月中旬完成了改造。该系统液压起吊装置主要由起吊钢梁,左、右滑动钢梁支架,左、右起吊千斤顶,调节千斤顶,滑移钩头组件等组成。起吊工作时,将载有重物的600mm轨距车辆停于起吊点的正下方,通过远方操作液压阀组,把物料起吊抬升0.5m左右,采用专用人力推车器将600mm轨距平板车拉移至作业地点以外,再用人力推车器将900mm轨距平板车推至起吊重物正下方,运用调节千斤顶调节重物重心,使装车物件重心与平板车重合,起降吊千斤顶将物料坐落在车上,实现交换装车作业。整个过程快捷、简单,操作人员不用在起重物料下方作业,完全实现机械化远程精准操作,安全可靠。减少了轨距改造施工和物资费用,降低了该区域的人工工资成本,直接创效33万元。 该套液压起吊装置及配套设施的使用,完全可以在井下交换车过程中,实现重物远程精准起吊作业,较传统采用手拉葫芦起吊的工艺效率提高70%以上,大幅度降低矿井起拉吊运作业的安全管理难度,为职工现场作业创造了安全可靠的环境。为类似环节的轨道系统交换起吊作业,积累了丰富的技术经验。
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