| 陕钢集团汉钢公司炼钢厂1-4月配加高锰生铁降耗增效2264万元 | |||
| 煤炭资讯网 | 2019/5/17 15:35:29 局矿快报 | ||
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【本网讯】为了深度挖掘炼钢过程降本增效潜力,年初,陕钢集团汉钢公司炼钢厂在1#、2#转炉同时实施配加高锰生铁工艺。通过不断完善技术方案,规范配高锰生铁配加操作,1-4月份,高锰生铁配加量增加势头迅猛,硅锰合金消耗分别降低0.444kg/吨钢、0.561kg/吨钢、1.05kg/吨钢、0.92kg/吨钢;降低碳粉消耗0.25 kg/吨钢,降低钢铁料消耗5.329 kg/吨钢,合计创效2264万元。 高锰生铁是锰含量介于6%-14%的炼钢用生铁。其配加原理是在钢水出钢过程中加入高锰生铁,降低钢水温度的同时,生铁中的锰还可以替代部分硅锰合金中的锰元素,从而降低硅锰合金和钢铁料,达到降耗增效的目的。
高锰生铁的配加必须保证钢水化学成分和钢水质量满足规定要求。为此,炼钢厂对生铁配加过程中存在的影响透气效果差、部分炉次因出钢温度低或倒炉成分不满足要求、合金工忽略高锰生铁前期对钢水的脱氧效果对硅锰吸收率判断失误、炉后人工补加硅锰量不准确导致中间样锰低、补加合金成分偏差大、加高锰生铁温降偏差较大等6个方面的问题,组织相关人员制定了稳定炉后配加高锰生铁量、严格高锰生铁加入时机、确保高锰生铁出钢过程完全熔化、配加高锰生铁炉次关注钢包、出钢碳情况综合考虑温降的操作要点,并组织各岗位人员技能培训。 为了确保高锰生铁配加取得预期的效果,炼钢厂相关人员现场检查、指导高锰生铁的配加操作,及时协调解决工艺质量控制过程发生的问题,使生产过程始终在受控的前提下进行,钢水成份合格、稳定,硅锰及钢铁料消耗均得到显著的提升和改善。
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