| 陕钢集团龙钢公司:“小科技”为连铸设备“轻身延寿” | |||
| 煤炭资讯网 | 2019/5/19 14:26:43 经验交流 | ||
|
【本网讯】近期,陕钢集团龙钢公司炼钢厂职工围绕“科技之春”活动,发挥聪明才智,集思广益,用“小科技”为连铸设备“轻身延寿”,解决了许多制约生产的难题。 连铸推钢机推头改造创效益 由于原连铸推钢机推头处无平滑连接件,推钢机在推送钢坯的过程中容易造成顿挫,推送不平稳。长期的推送不平稳使得推钢机故障率增加,损害了设备的性能,影响了设备的正常运转。针对这一问题,连铸维修人员根据现场推钢机推头位置情况,决定在断截处增加了T型板,使其高度与轨道一致,并且保证T型板表面光滑耐磨,衔接处做坡度处理,最后将其焊接固定。改造使用后,推钢机运行良好,保证了设备顺行。经改造上线使用后,减少了生产设备事故,使得设备周期运行,降低了在线设备抢修带来的安全风险,每月还可以节约备件费用7500元。 板坯连铸机定尺改造创效益 炼钢板坯连铸机定尺采用红外线系统,由于地理位置受限,连铸机定尺镜头必须在距离800℃左右的高温钢坯四米侧上方处安装,才能达到生产工艺要求,由于长期受高温烘烤,造成摄像机和镜头电气元件老化,发生设备故障,导致定尺系统不能正常检测钢坯的实际位置,影响了定尺切割率,造成废品增加,严重时导致生产中断事故。针对这一问题,维修人员现场查看并制定方案,决定将定尺镜头防护罩进行改造,在防护罩后开孔,增加冷却进气口,外接氮气进行强制冷却,保证镜头部分长期工作在温度相对较低的环境下,从而延长摄像机镜头使用寿命,减少故障率。改造后,定尺镜头的使用寿命得到了大幅度提高,每年还减少废品600余吨,年创效30余万元。 连铸液压系统改造保顺行 连铸拉矫机的液压系统直接决定连铸机是否能够正常生产,液压系统过负荷或压力失衡,如果无法提前预知和预防,就会导致连铸机生产中断,同时使设备损耗导致油泵电机烧毁。针对这一问题,炼钢厂维修人员现场研究并制定解决方案,决定采用泵源压力控制器及油泵热负荷控制器为检测点,设计PLC报警程序,并在主控台操作画面设计添加报警画面,同时在配电室安装液压泵运行指示装置,可提前预警。避免误操作,故障状态下停机停泵不报故障,只有生产过程中液压系统失压,过压过负荷时及时报警。及时启动备用液压系统避免事故发生。通过改造,降低了事故的发生,减少了因设备故障产生的废品,预计可节约费用20余万元。
| |||