| 河南能源焦煤集团九里山矿皮带机尾技改一举多得 | |||
| 煤炭资讯网 | 2019/6/25 17:48:50 矿建勘探 | ||
|
【本网讯】 河南能源焦煤集团九里山矿根据生产实际,成功对采掘工作面皮带机尾实施技改后,不仅减少了设备的损坏、更换的频率,而且降低了职工劳动强度,提高了生产效率,综合效益显著。
据了解,河南能源焦煤集团九里山矿在巷道掘进过程中,皮带机尾因强度低、缓冲架固定不牢固等原因,经常造成皮带机尾脱轨、损坏,且常有挤坏掘进机动力电缆外壳情况发生,严重影响采掘工作面正常生产,制约工作面推进速度和生产效率。为解决这一难题,技术人员通过对皮带机尾使用情况调研分析后,首先在皮带重机尾架上每隔1米加固增厚钢板,使其强度大大提高,缓冲架固定更加牢固。其次,对皮带机尾跑道进行改造,把原来的槽钢式跑道,变为现在的道轨式跑道,在道轨式跑道的两端,使用高强度钢轨块焊接“限位块”,让滑车始终在允许的固定范围内移动,完全解决了皮带机尾脱轨问题。第三,过去机尾在拖拉时,对巷道底板压强大,与巷道底板间摩擦力大,增加了槽钢加工而成的滑靴后,分散了机尾和巷道底板间的压力,降低了摩擦力,减轻了职工劳动强度,提高了推进速度和生产效率。第四,增加电缆轨槽,使装有电缆卡的动力电缆随皮带机尾“有轨移动”,消除了原来动力电缆被挤、压、砸等损坏问题。 经验证,九里山矿采掘工作面皮带机尾技改10个月以来,彻底解决了原来设备频繁损坏、更换等现象,每班不再安排两名专职维护工,每月减少设备影响生产时间3天,平均每月提高采掘工作面单进20米,加上省去的人工、设备配件等各种费用,综合创效约115万元。
| |||