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兖矿集团济三煤矿选煤中心:“黑泥巴”变成了“金娃娃”

煤炭资讯网 2019/6/9 13:44:02    厂商在线
   【本网讯】刚走进选煤中心的干燥厂房,两套纵贯南北、长约28米、直径3.2米、身着靓丽蓝色外衣的庞大滚筒便闯入视线。在厂房南端,随着滚筒的旋转,一颗颗型似元宵的型煤正源源不断地从出料口吐出,这正是湿煤泥向干燥成型煤泥的成功转型,不仅成了倍受电力用户热捧的发电燃料,而且身价翻了三倍,给企业带来了实实在在的“真金白银”。


    据负责该项目的技术主管邹忠罡介绍,煤泥是煤炭在洗选加工过程中形成的最末端的副产品,由于其具有高水分、高粘性、高持水性和低热值等特点,长期被电力用户“拒之门外”,企业只好以低廉价格进行处理。近年来,随着环保督查的持续从严,原来煤泥露天存放时,所造成的“遇水流失、遇风飞扬”这一污染问题,让企业决策者很伤脑筋。 
    邹忠罡顺手抓起一把型煤,向笔者介绍到:“这就是由煤泥加工而成的型煤,原来的煤泥因颗粒较细、粘度大,不能直接用于电煤生产,加工成型煤后,便解决了这一难题,电厂用它作为锅炉燃料,不仅能大幅提高锅炉的热效率、节省燃料,而且还能节约成本,所以非常受热力公司的欢迎。”
    目前煤泥干燥系统的入料口直接与通往电厂的518A煤泥刮板相交叉,洗煤加工过程中形成的煤泥无需落地,通过皮带转载即可进入该套系统。经过机械旋转和蒸汽烘干,煤泥即完成了“重生”。整套工艺无需工艺水,也不产生废料、废气和粉尘、噪音,是典型的节水、环保工程。
    顺着台阶拾阶而上,在厂房北部大滚筒下方,一根直径约160毫米的灰色管路吸引了笔者的目光,邹忠罡向笔者介绍道:“这是济三热电厂供应过来的热源,这是发电过程中产生的大量蒸汽余热,而煤泥干燥加工项目上马后每年可消耗2.5万吨左右的蒸汽,能带来300余万元的经济效益,既延伸了价值链,又实现了互利双赢。”
    “现在我们这套型煤烘干系统完全实现了自动化控制,整个厂房共安装了6个摄像头,工作人员在集控室只需轻轻点击一下鼠标就能完成操作,所以我们现在一个班只需三个人就能完成原来十多个人的工作量,工作效率有了大幅提高。”煤泥干燥厂房当班班长李亚北说到。
    为进一步保证煤泥干燥正常运行,兖矿集团济三煤矿选煤中心成立干燥系统攻关小组,找准创新着力点、挖掘创效潜力源,借鉴“均匀给料”的成功经验,对生产系统进行集控改造,积极对接井下生产的煤炭产量及质量,合理调整密控系统,限定刮板运行速度,与干燥车间皮带同步运行,保证给料更加顺畅。合理规范压滤操作,严格执行单台卸料,控制煤泥水份,为煤泥干燥出矿提供有利条件。据了解,1-5月份生产煤泥干燥产品共计46734吨,,极大提高了煤泥销售价格,将过去低价难销的“黑泥巴”变成了商家争抢的“金娃娃”,为企业创造了显著的经济效益。


本网通讯员:刘 贺      编 辑:肖平
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