| 知难而进自奋蹄——记江西煤业尚庄煤矿综采二队采煤一班 | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/1/20 14:40:14 通讯特写 | ||
|
生产原煤15万余吨,杜绝“三违”行为,消灭人身与设备事故,质量年度总评为优良,这是江西煤业尚庄煤矿综采二队采煤一班2019年度交出的成绩单。 面对工作面压力大、生产条件差等情况,该班组在班长范元和的带领下,劲往一处使,汗往一处流,实现了安全状况稳、任务完成好、工程质量优,成为全矿示范先进班组。 胆大心细,推进循环采煤 该班组担负着全矿原煤生产的重要任务,施工作业一贯严谨细致、精准下力。2018年8月,范元和带领班组奋战在702工作面,该工作面长250米,是建矿以来开采的最长工作面,也是条件最困难的工作面,压力大、顶板烂,给采煤生产带来很大难度。他们知难而进,对“症”下“药”,工作面超长,他们就放慢割煤速度,防止煤量过大压死溜子;顶板破碎,他们及时将支架拉靠煤墙,防止发生冒顶事故,确保了工作面正常推进。2019年9月,他们转战713工作面,该工作面也是困难重重,从开采之日起,平均1.5米厚的夹矸带就贯穿整个工作面,将工作面拦腰分成上下分层煤。为确保安全采煤,矿上要求开采上分层煤,但是厚厚的夹矸不能使用割煤机,极易造成采煤机齿轮损毁。他们采取打眼放炮振动的办法,避免采煤机受到损耗,同时使用液压支柱助推支架,稳扎稳打向前推进,逐渐摆脱夹矸带,为采煤走正规循环创造了条件。 坚持标准,筑牢安全基础 质量关系着矿井标准化建设,更关系到作业人员的安全,质量不达标,安全不可保,该班组对搞好质量标准化工作的共识。 其实他们曾经也吃过一次因违背标准化而带来的苦头,多年前他们在一次采煤过程中,由于没有按照推溜、拉架操作要求,致使溜子脱节、支架挤架,处理事故不仅身体累得够呛,且导致几个班没能出煤。事后班长范元和召开分析会,决定从零起步,自我加压,加强安全生产标准化知识学习充电,班组业务素质得到整体提升,从此上标准岗、干标准活成为了他们的规范行为。 如今该班组自觉做到班前质量隐患排查,班中作业动态巡查,班后质量自检验收。每次开工前,班长先对整个工作面的顶板、煤墙检查一遍,发现松动的煤块当即敲落下来,对有裂缝或破碎的地方加强支护;司机认真检查采煤机电路、油压、摇臂升降等重要部件,发现问题及时处理;支架工仔细检查液压管路、操纵阀等操作设施,发现隐患立即解决。而采煤机在割煤行进中,支架工紧跟其后推靠溜子、拉靠支架,牢牢控制顶板,铲煤工及时把支架内的余煤清理干净,不丢弃一点资源,确保了班组安全文明生产。 修旧利废,实现降本增收 该班组深知,回收复用废旧材料,既可提升文明生产程度,还能降低生产成本,他们也因此受到矿上奖励。 范元和经常开展成本节约教育,全班树立了“省下的就是赚到的”理念,让“浪费可耻、节约光荣”入脑入心,并落实在实际工作中。他们坚持以旧换新、交旧领新制度,更换割煤机、支架、溜子等设备构件,一律用毁损的配件换取。 在作业过程中,他们把因处理故障而换下来的设备构件,收集集中放在一处,不让其被掩埋丢失;同时在出班途中,主动将兄弟区队遗漏的废旧材料、配件顺路带走,回收到地面仓库,能修复的做到修复利用,不能修复的用来交旧换新。一年来,该班组共回收液压支柱730根、连接插销268只、推溜杆87只、钻杆285根、锚杆570根,还有旧钻头、铰接梁、皮带托辊等,价值100多万元,实现了废旧物资变废为宝,成本节约走在全矿各班组前列。
| |||