| “快掘装备”显神威——山西焦煤霍州煤电回坡底矿成功应用快速掘进作业线略记 | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/10/20 15:24:23 通讯特写 | ||
|
山西焦煤霍州煤电回坡底矿自今年7月初快速掘进成套装备应用以来,通过设备磨合、人员熟悉操作、单进提升研究,9月份创下了单进进尺651米、日进尺最高26米的新纪录,提前实现了年度工作目标。
装备升级 优化掘进工艺 科技创新是推动企业发展、实现经济增长的不竭动力。近年来,回坡底矿始终坚持创新驱动发展战略,加大科技创新投入力度,全力推动智能化矿山建设。 “紧跟装备升级步伐,加快建设快速掘进作业线,确保在四季度实现月单进600米的目标。”年初安全工作会上,矿长弓海军明确目标。 矿上成立了以生产矿长、机电矿长为组长的单进攻关领导组,集中专业技术人才,通过外出实地考察对比,并结合矿井煤层赋存等条件,最终确定选用由中国铁建制造的掘锚一体机、煤矿用液压锚杆钻车、煤矿用带式转载机组成的快速掘进作业线。其中,掘锚一体机可完成破煤和装煤工序,同时打顶锚杆、锚索和侧帮上部帮锚杆;液压锚杆钻车同时可以完成剩余顶帮锚杆支护及均匀转载;带式转载机将煤转载至胶带输送机,保障一个圆班连续掘进。这套设备具有一次成巷、安全高效、工艺简化三大优势,具备掘进、支护、运输可同时平行作业及泡沫除尘、自主进刀、数字截割、超前钻探、智能导向等功能,提高了矿井智慧化建设水平。 这套设备6月底在回坡底矿10-1022巷安装到位,7月初开始试运行,7至8月份单进实现台阶式飞跃,9月份创下单进水平新纪录。 “以前的掘进方式费时费力,单进效率受到很大制约,现在投入了快速掘进作业线后,截割时间由40分钟减少为15分钟,一个循环支护耗时由80分钟减少为25分钟,日进尺由原来普通综掘10米提升到23米,小班进尺突破12米,最大日进尺突破26米,极大地提高了工效。”回坡底矿掘四队技术员李晨涛兴奋地说道。 攻坚难题 提升单进水平 任何成果的取得都不是一蹴而就。 因矿井10#煤煤质较软,受设备条件限制,空帮距相对普通综掘较大,造成帮部不能及时支护,帮部成型差;掘锚一体机和锚杆钻车的效能发挥上还有待提升,亟需达到最优匹配……为了发挥整套设备的最佳效能,回坡底矿单进攻关组设置了生产组织协调、技术保障、机电设备保障3个小组,负责技术研究工作。每班由科室副科长以上人员点对点跟班,加强现场跟班调查研究,全过程跟踪充分暴露问题,调度室收集问题,列出清单,逐一落实;每天召开快速掘进专项协调会,由跟班人员专项汇报跟班情况、发现的问题及解决落实各类问题处理进展;针对解决难度大的问题不定期召开专题办公会、现场交流会等进行讨论研究。 为进一步优化减小空顶距、空帮距,他们在掘锚一体机割完煤后将截割滚筒贯入底刀煤中,可将最大空顶距由原3.5米缩小为2.5米,最小空顶距由原2.5米缩小为1.5米;帮锚杆最大滞后迎头5排缩小为4排,最小滞后迎头4排缩小为3排,减小帮锚杆滞后距离和空帮时间;通过结合工作面运行及工艺改进情况,制定了符合现场实际的成套验收制度,实现验收的全面性及“流程化”管理,以及合理定人、定岗、定检、按流程标准作业,最大发挥掘锚一体机和锚杆钻车性能,进一步提升单进水平。 尤其值得一提的是,在解决单进水平提升问题的过程中,回坡底矿在优化工艺、自制件加工、支护材料优化、设备部件改造等方面形成14项革新成果。 快速掘进作业线的应用,提升了掘进效率,降低了职工劳动强度,减少了安全风险,有效保障了矿井安全生产稳定接续。下一步,山西焦煤霍州煤电回坡底矿将再接再厉,继续加强现场管理、培养技术人才,为矿井标准化、智能化建设创造新的经验。 温馨提示: (请作者投稿时,必须留下单位、联系方式(手机号)以便沟通联系,下次没有,稿件不采用。)
| |||