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——记潞安集团慈林山煤业公司夏店矿洗煤厂厂长常宝宇 | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/4/28 16:49:00 人物展示 | ||
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步入潞安集团慈林山煤业公司夏店矿洗煤厂,经过无数遍冲洗的水泥地面干净铮亮,设备标识牌整齐悬挂着,大型洗煤、选煤设备轰隆隆作响,震耳欲聋。一个头戴安全帽、身穿工作服的人,左手端着笔记本,右手在快速的记录着,嘴角一张一合似乎在对旁边的工人交代什么工作,这是常宝宇每天亲自做得巡查工作。 常宝宇担任厂长以来,大胆创新,实施动态管理机制,通过重点落实工艺技改、操作故障、设备包机责任维护及非计划检修控制等工作,狠抓产量,制定材料降耗管理办法,想尽一切办法降低生产成本,提高产品质量。他从一名技术员到夏店矿洗煤厂的副厂长,一步一个脚印,逐渐成长为一名现代化洗煤厂的厂长,为该矿洗煤厂产业的发展做出了积极贡献。 动态管理保安全 近年来,常宝宇不断完善安全生产管理规章制度、岗位职责及各岗位设备的操作规程,及时修订事故应急救援预案、各种安全记录台帐,并建立了积极主动的风险管理机制,变事后控制为事前防范,实现生产事故的预警管理,有效预防和控制重大生产事故的发生,确保洗煤生产任务顺利完成。 对于机电设备,常宝宇更是积极开展师带徒活动,提高机电设备操作人员素质,并要求班组长和值班主任进行定期维修保养,有效提高机电设备事故的预见性。 之前洗煤厂浓缩池压耙问题时常出现,严重影响安全生产。为此,常宝宇专门制定浓缩池预警管理制度,要求值班人员和班组长,每班每两小时到浓缩池巡查一次,并拍视频上传到微信群,严格执行汇报处理流程。 此外,他还在浓缩池加设耙子升高报警系统,耙子升高20cm时,就会及时报警反馈到洗煤厂集控室,及时通知相关值班领导到现场查看并解决。通过这一系列措施,曾经频繁发生的压耙事件彻底杜绝了,并有效保证了洗煤厂的安全生产。 提升系统降成本 洗煤厂洗煤生产过程中,煤泥水的浓度、粒度和质量都会有所变化,有时会造成煤泥水中的煤泥含量增多,煤泥水的粘度增高,导致循环水变黑影响正常生产,严重时会导致浓缩池压耙的生产事故,只能停产处理循环水系统。 为了尽快解决这个难题,常宝宇带领技术员研究分析,最后在浮选机尾矿槽制作煤泥水添加氯化铝装置,并优化聚丙烯酰胺与聚合氯化铝的配比。之前煤泥水变黑后,处理办法就是停掉循环水系统,盲目地在浓缩池上方直接倒入大量氯化铝和絮凝剂进行沉淀处理。添加搅拌装置后,会根据煤泥水中煤泥含量程度和原煤性质、原煤量的大小,合理添加絮凝剂和氯化铝,相比之前节约了50%的用量。此外,还加快了煤泥水的沉降速度,使煤泥水浓度降到了10g/L以下,提高了精煤、中煤、矸石的分选效果,提高了精煤回收率。 为了更大程度节约成本,常宝宇还独立完成在磁选机上加设喷淋水管、改造脱介振动筛上喷淋水管路等多个创新项目,磁铁矿粉消耗率降低了10%。 改造方位增效益 夏店煤矿洗煤厂洗选工艺主要是重介三产品分选加浮选,在洗选过程中,重介系统的密度和压力是生产过程中的主要参考值。井下原煤煤质出现变化时,原来的密度计测量密度值跳动幅度较大,不能为集控司机提供参考值,直接影响了喷吹煤的发热量和质量。 为了让测量的密度更稳定,常宝宇对标先进,多方调研研究,将密度计与入料管产生一定角度,减少冲击力,这样密度值更加稳定,保证了喷吹煤的质量。同时,减少了磁铁矿粉的损耗,最大程度提高了喷吹煤的产量,提高了精煤回收率。 脚下的路,没人替自己决定方向,心中的梦,没人替自己去完成。常宝宇脚踏实地的专注于洗煤系统提升,用自己所学的专业技术,不断地改革创新,带领洗煤厂突破各种技术难题,实现了产品质量与产量的同步提高,为夏店矿交上了满意的答卷。
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