| 抓细节 “抠”成本 出效益——平煤帘子布公司原丝一厂节能降耗在行动 | |||
| 煤炭资讯网 | 2020/8/7 22:10:59 通讯特写 | ||
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“消防箱阀门开启扳手送到外面加工,每个需要60—70元,上周我们工段自己动手制作了12个扳手,仅此一项就节约成本近千元。”8月4日上午,在中国平煤神马集团帘子布公司原丝一厂“五降一增”成效汇报会上,管道工段长罗金翼说。 为落实公司“五降一增”部署和分厂降本增效要求,该厂各工段不等不靠,从细节入手,处处算成本账,精打细算“过日子”,取得了实实在在的效果。 算小账,筑牢节约意识 养成良好的节约习惯是降本增效的关键。该厂不间断开展形势任务教育,把“省下一分钱,就增一分利”的成本理念根植于职工心中,外化于行动上。 该厂从节约一度电、一滴水、一缕丝、一颗螺丝入手,推进全员成本目标管理。分选工段采取分级间不查丝不开大灯,倒筒间不干活不开空调等措施,累计节约电费3000余元。 管道工段规定备品备件必须交旧领新。该工段仓库里,几个废木箱格外“显眼”。木箱内分门别类盛放着螺栓、垫片、捡回来的废乳胶手套等废旧物品。大修前该工段组织对库存的备件、修复后能用的旧件、大修中需要补充的备件盘存、登记造册。大修中备品备件领用数量压减了近三分之二;运送阀门管子全部用废旧盐盘。通过严抠细算这些不起眼的“小钱”,让成本管理成效愈加显现。 算细账 刀刃向内挖潜 确保生产工艺稳定,提高产品质量,是降本增效的基础。聚合工段严把生产过程控制关,优化工艺参数,加强班中巡检频次,减少因工艺波动而造成的盐耗损失。 纺丝工段通过提升原丝质量,减少生产损失来实现降本增效。据统计,7月份疵点丝同比下降30%,废丝率下降了0.31%,而满筒率增加了2.2%,“一降一增”带来了可观的经济效益。 整备现有2个大烧炉、四个小烧炉,是分厂主要耗电设备之一,该工段通过采取合炉烧却、错峰用电等措施,每月可节约电费近3000元。 聚合工段以往大修中联苯滤网都是直接换新品,今年大修中对更换下来的50只滤网进行清洁维修后重复利用,节约成本3000元左右。 自主修 实现降本增效 该厂鼓励职工“能干的事自己干,能省多少省多少”。1、2系列压缩空气卡拉头胶圈普遍老化,存在着漏气现象,浪费严重。职工金惠民在网上自费购买了50个“C式快速接头密封胶圈”,不用整体更新卡拉头,节约成本1500元左右。“一个卡拉头30元左右,钱虽然省的不多,但传递了一种‘人人都是降本之源,处处都有降本之机’的好理念。”设备副厂长赵金涛如是说。 卷绕机因工作环境所致,FW51M2风扇容易吸入油烟、浮丝而导致卡死不转。采购新品价格高(3000元左右),采购周期长。保全工段采用70mm的普通风扇,并改装风扇安装盒,成功替代M2风扇,仅用了100元左右,不仅省钱、还缩短了维修时间。 “下一步我们将持续组织开展好全方位对标提升,落实好‘五降一增’的各项措施,增强全员‘省下的就是赚来的’成本观,营造降成本、提效益的浓厚氛围,助推企业高质量发展。”该厂厂长武晓光说。
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