| 曲江公司洗煤厂精调设备狠抓精煤洗选管理 | |||
| 煤炭资讯网 | 2021/10/11 13:56:12 厂商在线 | ||
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【本网讯】今年以来,江西安源煤业集团曲江公司洗煤厂依据井下712面原煤质情况变化,精细调校矸选脱介振动筛松紧程度,更换磨损的筛片固定螺丝,避开湿煤、块煤堵筛影响,使筛分效率提高近13%,为下一步保障精煤回收创造了更好条件。
近一段时间,该公司井下712工作面煤层矸石多,机器设备高负荷运转,冷却水用量大,导致水煤较多,为保障精煤洗选回收率,该洗煤厂厂长田海军亲自带队,组织设备维护人员深入精煤洗选现场,密切关注各环节设备运行状态,重点关注矸选脱介振动筛筛分效率受煤质影响下降问题,发现各分筛片动态运行时出现衔接不均匀状况,导致分筛效果不稳定。时间就是效率,他们利用交接班时间,六个人同时深入六台分筛机底盘,克服维护空间狭小,操作不便等不利因素,一个个排查筛片过滤性能和固定螺丝松动状况,精细调校筛片衔接松紧度,及时更换被磨损松动的固定螺丝,确保脱介筛的筛分效率处于最佳状态,田海军全过程巡回协调,他介绍说:“任务紧,难度大。底盘螺丝需要一个个清洗排查磨损和松动情况,有些锈蚀的还需要动用电切割,每台机器底盘空间小,只能容一个人操作,他们做完后,出来个个浑身湿透。”最终赶在开班时间前全部调好并加固了分筛片。据了解,经全线维护完毕,由于加强了分筛机对当前煤质的适应性,所有六台振动筛的筛分效率可提升13%左右。
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