| 安全、智能,徐庄煤矿上煤选矸系统实现无人化 | |||
| 煤炭资讯网 | 2021/2/4 17:56:39 通讯特写 | ||
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【本网讯】“矿上总说无人则安,无人则安,我总觉得这不知道啥时候才能实现,没想到这么快就变成了现实。”干了20多年选矸工的叶树华师傅,这几天抑制不住内心的兴奋和激动,逢人就说,没想到有一天选矸工会直接被机器代替,这是中煤大屯公司徐庄煤矿上仓智能选矸系统改造带来的福利。 前不久,徐庄煤矿皮带管理科顺利完成了选矸系统改造,改造后的选矸系统经过前期磨合调试,目前已正常运转,实现了自动选矸。经自动选矸系统筛分后矸中含煤量由7%下降到3%以内,可节约原煤7000吨/年;实现矸石自动化分选,选矸工岗位撤销,减少人员20余名,避免该岗位上的职业病危害,实现了无人则安。 安全,是前进的动力 “上仓选矸是矿井保证煤质的关键系统,特别是采煤工作面地质条件较差时,是提高煤质的关键环节,此次改造只能成功不能失败。”该矿皮带管理科科长欧文,已经好几天没有回家了,为了确保该系统按照时间节点成功完成改造,他吃住都在矿里,以便有什么问题及时解决。 “我们所有的改造,都是为了安全。”王防震是皮带科选矸楼的跟班队长,他告诉笔者,早些年上仓选矸系统手选皮带机岗位点每班配备8名选矸工,近年来由于退休人员较多,人员减少了一半,现有人员已无法满足生产需求。再加上选矸工作劳动强度大、噪声大、现场环境差,存在着一定的职业危害,这更加坚定了他们改造选矸系统的决心。 “一想到改造完成后带来的好处,我们干活时浑身就有使不完的劲。”皮带管理科的主管技术员王金国与另两名技术员朱鹏、吴文宝每天跟班干完井下-750 2#主驱改造工程后,仍坚持到选矸楼继续盯防,对现场安装不合理处及时提出整改,确保安装质量。他说,大家都想快点完成改造,亲眼见识一下新设备的成效。 “大伙都把精力集中在这一块,尽最大努力按时完成改造任务。”皮带科集控队长杨宪华带领集控电工与厂家技术人员不断沟通确认,并调整集控参数,确保系统正常运行。在工作人员的团结协作下,皮带管理科用了7天的时间完成了上仓智能选矸系统改造。改造后的自动选矸系统实现了自动选矸,解放了选矸工人,释放了劳动力,大大降低了职工的劳动强度;在经济方面,节约原煤所创效益420万元/年,人工工资100余万元,电力、材料节约也非常可观。 智能,是追求的目标 “经过前期调研,此次改造我们决定采用智能干法分选系统来实现智能选矸。”欧文说此次改造他们前期进行了大量的调研,最终确定了智能干法分选机,分选机采用高频电磁气阀作为执行机构,系统集机械、自动控制于一体,具有操作简单,维护方便,抗恶劣环境等一系列优点,通过这种技术可以提高煤质,降低原煤的水份含量,非常适合在上仓选矸现场使用。尤其适应目前徐庄矿地质条件差、生产原煤水分含量较高、含矸量较大的情况。 “我们的选矸设备使用20多年啦,仅在2016年进行过改造,设备老旧,选矸效果较差,运行可靠性不高,故障率却很高。”在皮带科工作多年的欧文,跟选矸设备打了很多交道,深知维修老旧设备的难处。仅仅是破碎机被硬矸等异物卡死的情况,就有很大可能会导致电机烧毁,严重影响系统运行流畅性;又或者是重载停车后会导致皮带机负载过大无法启动,需要费时费力去清理,还会对设备造成伤害,是典型的小问题影响长时间。类似这样的老大难问题,在上煤选矸系统完成改造后,都迎刃而解。新系统运输和处理能力均能满足生产要求,还略有富裕,系统和各环节配套性好,设备的可靠性高、事故率低;采用2台干选机并联布置,增强系统的应急能力,一台故障,另一台及时启动,实现设备故障系统不停运,满足了自动化控制和无人值守、有人巡检的要求,达到无人则安的目的。 “智能化是矿井未来的发展趋势,近年来,我们矿一直致力于智慧矿山建设,通过科技创新加快智能化步伐,上仓选矸系统改造只是其中的一小部分。”欧文谦虚地表示,上煤选矸系统虽然已经实现智能选矸,但该系统仍然需要进一步完善。他说,智能化矿井建设不是一蹴而就的,也不能急于求成,要稳扎稳打。他相信,会有越来越多的智能化设备投入使用,矿井的未来会越来越美好!
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