| 支护更强 安全更稳 效益更高 ——冀中能源峰峰集团大淑村矿172402工作面实施“双错布置”工艺纪实 | |||
| 煤炭资讯网 | 2021/8/10 17:51:17 通讯特写 | ||
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40个液压支架整齐排列在工作面中;
33个ZQ1800/19/40型门式支架、15个ZQ1100/20/45型门式支架分别排列在上下两巷; 上下端头各布置2个大采高端头液压支架; …… 今年以来,冀中能源峰峰集团大淑村矿面对工作面顶板支护难题,进一步强化创新,解决生产难题,为矿井安全高效生产奠定了坚实基础。 优化设计强支护 顶板牢固稳定是工作面安全推采的前提。该矿把172402工作面顶板管控作为重点,创新施工工艺,积极克服顶板压力大、地质构造复杂等困难,合理组织生产,优化生产设计,确保工作面正常有序推进。 ——坚持正规循环作业,坚持执行规程措施,严格执行敲帮问顶制度、验收支架制度、岗位责任制、顶板分析制度和交接班制度; ——建立健全矿压观测制度、支护质量和顶板动态监测制度,根据观测数据实时调整支护设计参数,实施“一支架一档案”管理,确保支护设计可靠、有效; ——在172402工作面上顺槽使用ZQ1800/19/40型超前门式支架进行支护,下顺槽超前采用ZQ1100/20/45型超前门式支架进行支护,提高了超前支护强度,为安全生产打下基础; ——工作面上端头支架通过铺设塑料网,与原煤壁侧塑料连锁,形成二次防护,保证了顶煤稳定; ——在下端头使用端头支架与超前支架综合支护方式,增加了下端头和超前处理的支护强度。 严细标准稳安全 高目标、高标准、把关键、强管理、重创新…… 该矿在安全生产标准化工作上始终坚持 “本质化、动态化、常态化”的原则,在思想上改变、在管理上强化,让“按标准设计、按设计施工、按标准验收”贯穿生产作业全过程,从大巷、轨道、皮带全面实现标准化水平连续提升。 针对172402工作面安装期间,巷道环境卫生差、顶板支护不达标、轨道运输不合格等问题,该矿立即召开安全生产标准化动员大会,对172402工作面安全生产标准化进行大整改,从巷道亮化、轨道铺设、电缆吊挂等,点、线、面整体突破,全力打造精品工程,严细工程设计、施工组织、检查验收等环节的标准,使安全生产标准化工作向生产流程、岗位操作、工程质量、文明生产延伸。 在卡轨车上安装360度旋转视频摄像仪,引用托底闸制动卡轨车,实现了安全运输;创新使用橡胶密闭墙,有效提高了安全系数;在172402工作面切眼采用“摸顶掘进+培顶卧底”方式,实现一次摸底安装。 创新工艺提效益 该矿积极推广应用“四新”,大力推进“四化”建设,加大自主创新、装备升级改造力度,依靠创新解决生产实际问题,坚持上装备、上技术,优化生产工艺,创新使用“基本架+过渡架+端头架+门式支架”新工艺,有效提高了煤炭资源回收率。 ——在172402工作面上端头布置3架ZFG6400/20/40型过渡支架和1架ZFG5000/20/35型过渡支架,巷道内布置了2架ZQT6800/26/55型端头支架,配合上巷布置33架ZQ1800/19/40型门式支架,形成上端头“双错布置”; ——在172402工作面在下端头布置3架ZFG6400/20/40型过渡支架,巷道内布置1架ZQT5000/26/55和1架 ZQT6800/26/55型过渡支架,配合下超前布置15架ZQ1100/20/45型门式支架,形成下端头“双错布置”格局。 通过工作面上下端头“双错布置”,实现多回收原煤6.45万吨,煤炭回收率提高了18.7%,工作面服务期限延长1个月,有效减缓了工作面衔接紧张的局面。工作面下端头全部使用支架支护,省去了传统液压点柱超前支护工序,实现了每天多割1刀煤,生产效率提高了25%以上。
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