| 破解了一个难题,我就寻回了自己一份价值 | |||
——记冀中能源邯矿集团一季度“创新之星”、郭二庄矿制修厂赵红军 | |||
| 煤炭资讯网 | 2022/4/12 20:06:24 人物展示 | ||
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爱琢磨、爱钻研、啃吃苦是冀中能源邯矿集团郭二庄矿制修厂修溜车间主任赵红军的“特点”,正是凭着这种对工作认真负责的精神,破解了一个又一个难题,解决了一项又一项疑难,被干部职工誉为“矿山工匠”。 郭二庄矿是座具有76年开采历史的老矿,井下点多、面广、战线长,井下运行着75台JS40和JS150型皮带减速箱,至少有一半以上减速箱存在漏油现象,每次按平均5公斤/台加油,按照每公斤油20元来计算,仅漏油损耗,每月就高达112500元。针对这种情况,赵红军一有时间,就蹲在减速箱面前研究,心想:“怎么才能堵住这个漏洞呢?” 经过仔细查找,赵红军发现漏油严重的地方有两处,一是内齿轴套与输出轴处,另一处是轴元弧伞齿轮档盖和主轴套处。 病根找到了,就得对症下药。如何打破瓶颈,改变原来更换垫片或涂抹密封胶传统的修理方式,减少减速箱漏油? 元月初,赵红军从减速箱输出轴入手,先用青壳纸做密封,效果不好。后用电工复合纸做衬垫密封,又失败了。“我们要换一种思路方式,注重从根本上解决。”厂长王庆印对赵红军提出了要求,不能只在密封材料上下功夫,要在设备配件上做文章。 一语提醒梦中人。 赵红军立即转变工作思路。他先从减速箱输出轴入手,在内齿轴套内端面处加工5.3毫米×4毫米凹槽,在凹槽里镶入直径130毫米×5.3毫米“O”型圈。同时,在装配前把轴承位置定好,在轴承和轴齿间加定位套,消除间隙,防止漏油。 针对轴元弧伞齿轮档盖和主轴套配合处漏油,他在主轴套外圈加工两条凹槽,镶入直径130毫米×5.3毫米“O”型圈;把轴元弧伞齿轮处骨架油封更换成氟制油封;在轴元弧伞齿轮档盖正面加工一道5.5毫米×4毫米凹槽,凹槽里镶入直径130毫米×5.3毫米“O”型圈。同时,在档盖内侧面加工一道3毫米×3毫米凹槽,凹槽里镶入直径110毫米×3.1毫米“O”型圈。 经过改造,减速箱的漏油问题得到有效解决,此举不但延长了设备使用寿命,改善了井下作业环境,每年还为企业节约135万元油品费用。“这还不算,主要是减少了来回折腾,笨重的减速箱从工作面回到井上,修好再回到井下,没少让职工吃苦头!”赵红军畅快的说。 “敬业、严谨、细致”是赵红军的工作信条。 “面对难题,我勇于敢于去挑战,破解了一个难题,我就寻回了自己一份价值。”赵红军说。 针对井下综采工作面电缆槽整修费时费力费材料的情况,赵红军又一次担起改造的重任---研发“电缆槽矫正器”。 该矫正器由5根工字钢、2根槽钢和一块40毫米厚的钢板以及两个千斤顶构成,矫正器整体规格为700×650×600毫米,制作小巧,移动方便。 在矫正电缆槽下托板时,他把变形的电缆槽平放在矫正器的钢板上,下托板上方置放一块平整的钢板,用20吨液压千斤顶后端抵住600毫米高的工字钢上,前端顶在平整的钢板上,然后调整千斤顶,直至下托板和电缆槽平面呈90°;在矫正电缆槽平面时,则把钢板放在变形的槽面凹凸部位,用30吨螺旋千斤顶后端顶在长700毫米的工字钢上,前端顶在平整的钢板上,利用千斤顶的压力使电缆槽平面回复原状。 “矫正器的投运,大大提高了工作效率,过去每人每天最多可以修整2块,现在每人每天可以修整12块,效率提升了6倍。同时,节约了成本,以前的整修工艺主要依靠氧气烘烤和击打,现在基本不需要氧气,省去了氧气和乙炔费用,整个电缆槽的整形不需要投入一分钱的材料费!”该厂党支部书记李红梅介绍。
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