| “实办法”破解提质难题(企业文化故事) | |||
| 2025/10/24 10:41:21 通讯特写 | |||
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“还是液压系统,泵站压力不稳,这周都第三次了!”9月中旬,河南能源义煤公司新安煤矿15180上巷,开拓三队的维修工李尚擦着额头的汗,语气里满是焦急。副队长王强盯着设备眉头紧锁:“月底只剩十几天,进尺任务还差一大截,这么停机根本耗不起。”
转机就在第二天的班前会。队长杨辉指着白板上的表格,开门见山:“从今天起,各班把设备小故障、操作不顺手的事全摆出来,把故障原因、处理时间、影响进尺,一一记到白板上。”话音刚落,老职工张大山就嘟囔:“搞这些花架子,不如多打根锚杆实在。”但杨辉态度坚决,坚持让各班升井后开十分钟“问题会”,确保每一个问题都记录在案。 记录到第五天,规律一下就找着了。技术员付志方拿着表格在班前会汇报:“队长,统计显示,液压系统故障基本都在连续运转四小时后出现!”李尚立刻接上话:“而且每次都是同一组密封圈先出问题。”杨辉当即组织技术骨干定对策,调整检修频次,设备连续运转三小时就加一次专项检查;对关键部位密封圈做预防性更换;还带着大伙自制了适配的拆装专用工具,大幅缩短更换时间。 效果来得又快又实。第一周,液压系统非计划停机时间就少了三小时;第二周,全队没因液压故障停过一次机。过去总抱怨“花架子”的张大山,也主动在“问题对策表”上添了改进建议。 “思路一变,效率就提上来了。”杨辉看着表格笑了,“提质增效从不是口号,得有实打实的方法。” 点评:面对反复出现的难题,敷衍应对只会陷入“恶性循环”。唯有沉下心找规律、实打实定对策,把“小问题”摸清、将“实办法”落地,才能有效提升效率,让一个个“小改变”聚成推动提质增效的“大力量”。
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