| 潞安化工五阳煤矿:小创新解难题 大变革促提升 | |||
| 2025/10/24 14:09:52 煤企聚焦 | |||
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【本网讯】“现在矿车上都装着这卡轮阻车器,不用扛着三角阻车器来回跑,停车时卡爪一锁,车轮就稳稳的,省事儿又安全!”运料队职工李岳峰望着矿车上的新装备,话语里满是认可。
今年以来,面对激烈的煤炭市场竞争压力,五阳煤矿主动应变,以“小改小革”激活创新动能,深挖设备潜能,这款获职工点赞的新型阻车器,便是该矿用废旧链条二次改造而成,以“小投入”精准解决了运输队组的“大麻烦”。 在井下运输环节,该矿以现场管理为抓手,锚定辅助运输智能化建设目标,同步推进小绞车淘汰计划,全力提升工作面安装回撤效率与辅助运输效能。围绕辅助运输系统优化改造,该矿通过扩刷75采区2#轨道巷、铺设单轨吊轨道,建成75车场换装站与错车道,完成运输系统升级迭代:淘汰小绞车,全面切换为单轨吊运输模式,从源头减少运输接驳次数与换装环节,实现运输效率与作业安全性双提升。 在井下采区,该矿进一步升级运输体系:拆除原有无极绳牵引车系统,高标准铺设双轨单轨吊运输轨道,构建起“主运干线+换装节点+错车区域”的完整闭环运输网络。这一变革让单轨吊机车实现“一站式直达运输”,运输接驳环节从平均3次压缩至1次,物料周转效率提升2倍以上;不仅消除了摘挂钩、断绳跑车等安全隐患,更让维护成本直降50%,实现“零换装、零等待”的高效运输和“减人提效、降本增安”的目标。 针对井下小断面巷道、长距离掘进工作面的运输瓶颈,该矿主动“走出去”调研取经,引进小型柴油单轨吊机车,破解了气动单轨吊“受风管长度制约、需来回接风管”的行业痛点。目前,7525、7613综采工作面各投用一台该设备,运输效率提升200%、用工量减少50%,不仅攻克了工作面顺槽“最后100米”运输难题,更让辅助运输的“堵点”转变为保障生产的“通点”。
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