| 废履带车“重生记” | |||
| 2025/11/6 12:18:09 人物展示 | |||
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“主任,您看这台废履带车‘千疮百孔’,还有修的价值吗?”
“别急着给它判‘死刑’!好好琢磨琢磨,得让它在咱手里‘活’过来。” 10月20日,在河南能源义煤新义矿业机修车间内,车间主任葛明令正和维修工杨宏伟、史小甫围着一台报废履带车反复揣摩。这台服役多年的“老伙计”早已满身伤病:履带磨得露出内层钢骨,变速箱彻底卡壳,箱体等多处零部件也变了形。要是换台新设备,费用得花近10万元。 “宏伟、小甫,咱们先把它拆解开,看看哪些地方能修、哪些地方需要更换配件,实在没法用的再想办法。”葛明令开始布置任务,大家迅速分工:有人用千斤顶顶起车厢,有人抡起锤子用巧劲儿敲打着难拆卸的零部件,配合的十分默契。 两个多小时后,履带车被拆成了一堆零散配件。史小甫蹲在地上清点,眉头越皱越紧:“主任,这几十个零件里,能直接用的没几个。”一旁的杨宏伟也直言:“要不直接买新配件换上,既省事效率也高。” “咱们不能只图省事不计成本。”葛明令蹲下身逐一翻看零件后说道,“这里面大部分配件咱都能自己加工,就是变速箱有点麻烦。你们先盯着加工能做的配件,我去联系变速箱的相关部件,咱同步推进,能省不少时间。” 接下来的一周时间,团队默契配合,对零件展开“接骨续筋”:能修复的反复打磨校准,需替换的自主精准加工。葛明令也很快对接好了变速箱配件,赶在加工件完成前送了过来。 10月28日,这台“重获新生”的履带车被运往井下工作面,回到了它熟悉的岗位,整个修复过程,仅花费材料费不足3000元,比更换新设备足足省下近10万元。 “机修是个精细活儿,没点儿耐心还真干不好。”回忆起这一周修复履带车的过程,史小甫说,“维修期间大家费了不少功夫,但是圆满完成任务的那一刻,心里别提多畅快了。” 点评:修复履带车,赢在匠心与算计。面对“千疮百孔”的旧设备,不图省事、不计捷径,这份在细节里抠成本、在难题中找办法的执着,正是企业精打细算、降本增效的鲜活注脚。
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