| 晋能控股集团沁秀公司岳城煤矿:系统优化升级 实现提质增效 | |||
| 2025/6/20 11:25:37 煤企聚焦 | |||
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【本网讯】面对煤炭行业发展新的挑战,晋能控股集团沁秀公司岳城煤矿选煤厂积极践行科技创新发展理念,针对煤泥水系统现存的技术瓶颈,开展了一系列创新性改造,成功实现生产效率与经济效益双提升,为洗选行业高质量发展提供了新范本。
过去,煤泥水系统诸多问题制约着选煤厂的发展。水力分级旋流器因缺乏监测系统,底流口异常难以及时发现,常引发煤质事故;浓缩机耙架仅靠人工肉眼巡检,设备运行数据失真,安全隐患突出;底流泵布局不合理导致煤泥成饼时间长达3-4小时,药剂添加方式落后也使得药耗居高不下。面对这些难题,选煤厂技术团队主动出击,以科技创新为突破口,开启了改造升级之路。 在此次技术改造中,该厂引入多项创新技术。为解决水力分级监测难题,在3015旋流器安装入料压力传感器,结合组态系统与PLC 程序,实现压力曲线实时监测,搭配高清摄像头,当压力超出90-130Mpa范围时,系统自动触发停机,精准把控分级过程。针对浓缩机保护不足的问题,通过接近开关传感器实现耙架转动实时报警,利用拉线位移传感器实现耙架高度远程精准监测,全方位保障设备安全运行。在煤泥浆上料环节,重新布局底流泵及管道,调整入料管路为水平,将压滤机成饼时间大幅缩短至1小时左右。同时,将单点加药革新为多点预加药,充分融合药剂与煤泥水,有效降低了药剂消耗。 这些创新技术的应用带来了显著成效。生产效率大幅提升,压滤机成饼时间显著缩短;生产成本有效降低,煤泥水系统电耗每年可节约约15万元,黄药消耗量从78吨/年降至45吨/年,预计节约成本6.27 万元。更重要的是,通过构建完善的设备监测体系,为洗选系统安全生产筑牢了防线。 此次煤泥水系统技术改造,不仅解决了选煤厂自身难题,更为行业提供了可借鉴的创新经验。煤泥水系统优化改造是该厂科技创新的生动缩影,今后的工作中,该厂将继续加大科技创新投入,探索更多智能化、绿色化生产技术,以创新驱动发展,在煤炭洗选行业高质量发展的征程中勇立潮头。
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