| 司马煤业公司:坚守安全第一线 钻探队伍干劲足 | |||
| 2026/2/20 12:43:17 煤企聚焦 | |||
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在司马煤业公司逐梦高质量发展的征程中,有这样一支“地下尖兵”——探放水队。他们是井下安全生产的“先行者”,用钻探机为巷道探测隐患;是破解地质难题的“攻坚兵”,用智慧攻克一个个技术壁垒;更是与企业同呼吸、共命运的“合伙人”,以“爱企如家、爱岗敬业”的赤忱,在地底巷道里书写着“我与企业共成长”的奋斗华章。 提及1221采空区放水孔固管难题,曾是压在该队心头的一块“巨石”。传统工艺采用单一水泥浆液,8小时以上的凝固时间严重拖慢作业进度,更暗藏浆液凝固不均、密封性差的安全隐患。为此,该队将办公室变成“实验室”,水玻璃、水泥、速凝剂三种普通材料,成了大家手中的“攻坚利器”。 攻关之路并非坦途。该队第一次盲目增加速凝剂用量时,曾导致浆液在管道内提前结块,导致了管材报废、材料浪费。更有队员忍不住心生疑虑:“这到底行不行?”但想到井下生产的安全,想到采空区治理的迫切需求,大家没有选择退缩而是转变思路,采用“小步微调”法,每次只调整一种材料比例,同时严控搅拌时间与注浆压力,为后续的试验提供更有利的依据。 为精准记录数据,该队专门定制的“配比试验台账”上,密密麻麻记满了每一次的水泥用量、水玻璃浓度、速凝剂添加量,以及对应的凝固时间、抗压强度和密封性检测结果,为验证数据稳定性,他们曾连续三天在同一位置重复试验,直到确认效果万无一失。 功夫不负有心人。历经一个多月、数十次反复试验,最佳配比方案终于出炉。在普通硅酸盐水泥中加入3%速凝剂和8%水玻璃,凝固时间从8小时压缩至2小时以内,浆液密封性与抗压强度大幅提升。当1221采空区放水孔固管监测数据显示“凝固均匀、密封性达标”时,所有的熬夜奋战、反复尝试,都在这一刻化作满满的成就感与自豪感。 探构造工作更是关乎井下安全的“生命线”。地质构造的误判可能引发透水、顶板垮塌等严重事故。为提高探测精度,该队主动申请引进先进的履带式坑道探测设备,全员参加专业培训,从设备操作到数据解读等方面反复演练,练就识别异常地质的“火眼金睛”。 长久以来,该公司搭建技术交流平台、组织的行业培训与对标学习,为该队的干部职工们提供了成长沃土;而专项创新奖励基金的设立,让每一项创新成果都能得到认可与彰显。多年来,该队累计完成探放水作业千余次,实现安全事故“零记录”,为企业的高质量安全生产筑牢了“钻探安全防线”。
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