| 陕煤龙华矿业公司机电队:给矿井安上一颗更可靠的“机电心脏” | |||
| 2026/4/22 22:11:25 厂商在线 | |||
【本网讯】“以前雷雨季节前电气性能检查,得拿着本子挨个点跑,现在系统自动记录,我们只要复核就行。”变电所值班员梁小龙边说边调出刚记录的电力系统数据。这是机电队近期围绕供电、通风、压风及辅助系统开展技术升级中的一幕。![]() 供电升级:0.05秒切断故障,安全防线再加固 变电所完成了直流系统更新和空柜体备用柜改造,防雷检测实现常态化——每季度一次全覆盖,接地电阻全部控制在2欧姆以下。过去靠手动投切的老式补偿装置,现已换成SVG动态无功补偿,功率因数从0.85稳定提升到0.98以上。“以前一个月要人工投退四五十次,现在它自己跟踪,电压波动小多了。”
队长杨新虎说:井下双回路供电的连锁跳闸保护也正式投用,故障隔离时间从原来的1秒缩短到0.05秒以内。配电室加装了七氟丙烷自动灭火系统,并与救护队值班室联网,从火情探测到喷放不超过20秒。前不久,队里组织了一次大面积机电应急演练,从报警到并列运行,全程只用了8分半钟。“练过和没练过不一样,现在大家心里有底。”参加演练的配电工李强说。 手机“掌”握数据,压风故障提前“亮红灯”
压风机房的控制系统完成优化,新增断油保护——油位低于Min时自动停机;储气罐加装了自动排水装置,每30分钟排一次水,杜绝积水隐患。三台压风机完成了整机维保,安全阀、压力表等5个关键部件全部换新。
最让操作工感到方便的是手机端监控。“以前得跑到机房看压力、温度,现在手机上一点,风压、油温、运行时长全有。”该系统接入总管平台后,每秒刷新一次数据,异常情况10秒内推送报警信息。队长杨新虎算了一笔账:“现在每天压风机房现场巡检时间少了0.5小时,而且故障提前发现,今年还没因为压风问题影响过一次井下生产。”
每旬必检,可视化护航通风“大动脉”
2#主通风机更换了叶片、轮毂、轴承箱等核心部件,累计更新零件7件;蝶阀保温防护设计做了优化,冬季结冰问题彻底解决。队里严格执行每旬一次的空载调试、启机试运转和停机维保制度——一年下来就是36次标准流程。
“你看这个摄像头,能直接看到旋转油封有没有漏油和卡阻。”在风机房,检修工吕林强指着屏幕上实时回传的画面说:新换的智能往复防爆盖配合可视摄像头,运行状态一目了然。污风冲孔网防治技术应用后,扩散塔污风率下降了40%,通风系统整体可靠性明显提高。 APP远程联动,有毒气体无处遁形
锅炉房、消防泵房、生活水及反渗透车间都升级了智能控制系统。锅炉房内安装了甲烷、一氧化碳、温度探头,报警阈值分别设为0.5%LEL、24ppm、26℃,一旦超限,进风百叶窗和排风机自动启动。“有一回天然气公司检修管道异常停天然气使一氧化碳偏高,手机APP立刻报警,我远程就启动了排风,等赶到现场已经恢复正常了。”值班员王鑫说。
![]() 污水处理车间改造后,处理能力从每天120立方米提升到150立方米;风井系统集控优化,实现了供电、通风、压风、供水等系统的集中监控。各系统之间的信息壁垒被打破,辅助生产系统真正实现了高效协同。
机电队以技术革新为抓手,让设备运维从被动抢修转向主动预防,从粗放管理走向精细管控。如今,机电系统的综合故障率比去年同期下降了25%,矿井的安全根基愈发牢固。“我们干的都是基础活,但基础牢了,上面才能安心采煤。”队长杨新虎说完,又转身走进了变电所。 ![]()
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