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湘煤集团周源山自研“神器”破解取样难题

2026/4/24 9:29:48    经验交流
  【本网讯】在环保新政下,湖南煤业集团周源山矿业公司改进设备和升级技术,历时一个月,10多次的反复修改和现场测试,一台半自动气压推动机械取样机2026年1月正式投入使用,取样准确性高、效率快、安全性强,完全满足了质量检测要求。
       煤炭取样环节作为煤炭质量检测的一道关口,其科学性、公正性、准确性,直接关系到用户的切身利益,更彰显着企业的诚信底色。“取样是煤炭质量检测的第一道防线,也是我们向用户承诺质量的第一步,如果取样环节出了问题,再好的煤炭产品也无法赢得用户的信任。”公司总经理尹清文在生产调度会上多次强调。
       然而,周源山传统的人工取样,工人得用铁锹在发运的煤车上铲取,操作人员往往只能在煤堆、车厢容易触及的表面或边缘采样,回避中部、底部等难采部位,导致采样点分布不均匀,样品严重偏析,无法代表整批煤的真实情况,尤其是水分、粒度组成等关键指标容易出现偏差,进而导致灰分、热值等化验结果失真,可能出现灰分偏低、热值偏高的情况,误导用户对煤炭质量的判断。另一方面,人工取样劳动强度大,取样过程中还存在安全隐患,高空作业场景下,操作人员的人身安全难以得到充分保障。
       为了彻底解决这一难题,公司总经理尹清文没有选择投入巨资引进现成的高达数十万元、甚至百万元的机械取样设备。而是到洗煤队深入调研,从运输、装车、取样到检测,每一个环节都仔细观察、详细记录,在运输皮带、储煤仓,装车斗口、化验室等多个岗位,与一线取样工、化验员、技术骨干深入交流,认真倾听大家对人工取样的痛点、难点反馈,了解取样过程中的实际问题和改进需求。并与厂队部室相关人员查阅技术资料,研究先进的取样技术和设备原理,结合周源山矿业的煤炭品种、生产规模、现场条件等实际情况,拍板决定自研取样机。
       不搞形式主义,不追求“高大上”,始终围绕“精准取样、高效便捷、成本可控”的目标,尹清文亲自参与研发每一个环节,从设备设计、零部件改造、组装调试,到现场试验,每一个细节都亲力亲为、精心指导。历时一个月加班加点,10多次的反复修改和现场测试,适合一线职工使用的半自动气压推动机械取样机2026年1月正式投入使用。
       新型半自动气压推动机械取样机采用气缸传动方式,取样头垂直于煤仓斗口出煤的煤流方向,截取完整的煤流横截面,确保采集的样品能够最大限度地代表原始物料的真实情况,避免出现“粒度歧义”,同时取样头设计的十分巧妙,出料通顺,无因原煤湿度、粒度变化导致的堵塞问题。取样点随机分布,取样量精准可控,有效解决了人工取样代表性不足、误差大的问题;取样效率较人工取样提高了好几倍以上,大幅降低了职工的劳动强度,减少了人力投入;设备操作简单、维护方便,一线职工经过简单培训就能熟练操作,且安全防护措施到位,彻底消除了人工取样的安全隐患。
       经过运行检验,半自动机械取样机的运行效果完全能够满足质量检测要求,取样准确性、效率、安全性等方面均优于人工取样,而其制作成本主要为购置气缸体的2000元,真正用最小的投入解决了大问题。取样环节的精准化、规范化,连同取样、送样、制样、化验各个环节的全过程、无盲区的视频监控,使得煤炭质量检测结果更加真实、准确,有效避免了因取样误差导致的质量纠纷,用户再也无需亲自监督取样,对公司的煤炭质量更加信任。此设备的自研自用,还引得多家兄弟单位前来参观学习。

本网通讯员:封立洋、刘海丰
编 辑:徐悉


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