| 思路变出路 技术促增效 —— 龙门峡南煤矿液压支架自主大修实现降本增效新突破 | |||
| 2026/4/30 12:30:17 局矿快报 | |||
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【本网讯】今年以来,面对复杂严峻的市场形势和企业提质增效攻坚任务,川煤集团龙门峡南煤矿坚决贯彻落实集团及华荣公司降本增效、精益管理战略部署,打破外委依赖、转变发展思路,实现液压支架自主大修新突破,节约成本300余万元,成功走出一条技术自立、成本可控、保障有力的设备运维新路径,为矿井安全高效生产和高质量发展注入强劲动能。 破除外委依赖,树立自主攻坚理念 长期以来,液压支架因技术密集、工艺复杂、安全标准高,一直是矿井设备运维的重点难点。以往支架维修主要依赖外委,不仅单架维修成本居高不下,且检修周期不可控,极易造成“设备等维修、生产等设备”的被动局面,严重制约工作面接续效率,与集团及华荣公司“向内挖潜、降本增效”的战略要求不相适应。面对双重考验,龙门峡南煤矿坚持思想先行、理念破冰,坚决摒弃“等、靠、要”惯性思维,立足矿井实际果断决策,将液压支架自主大修列为重点攻坚任务,以“自己的设备自己修、自己的难题自己解”的担当,把降本压力转化为创新动力,把管理短板转化为改革突破口,以思想之变引领行动之变、驱动发展之变,为全面推进自主维修工作筑牢思想根基。 压实责任链条,构建高效攻坚体系 该矿围绕3141工作面接续投产目标,坚持高位推动、系统部署、闭环落实,快速构建起权责清晰、协同高效的自主维修组织体系。第一时间召开液压支架自主大修专题推进会,明确检修目标、细化任务清单、敲定时间节点,统筹协调技术、安全、生产、机运等多方力量,形成“统一指挥、分工负责、协同作战”工作格局。从各岗位精选7名技术精湛、作风过硬的维修骨干,组建液压支架自主维修攻关小组,定人定岗定责,立下“保质量、抢工期、创效益”攻坚军令状。针对无专用检修车间、无成熟经验等现实困难,不等不靠、主动作为,以工业广场为露天战场,搭建临时检修作业区;坚持边学习、边摸索、边实践,对照图纸拆解研究、规范流程,实现从“不会修”到“敢上手”、从“能维修”到“善维修”的快速转变。全体参修人员放弃休息、连续作战,雨天穿雨衣坚守、午间就地简餐,以“工期就是命令、现场就是战场”的拼劲,全力保障检修进度。 精研工艺难题,对标原件提升质量 攻关小组坚持技术引领、问题导向、精益求精,把技术创新贯穿检修全过程,全力破解各类技术瓶颈。针对支架拆装繁琐、效率偏低问题,技术与维修人员联合攻关,反复研究试验,自制专用拆装工具多套,显著提升拆装效率、降低劳动强度;针对阀组密封不严等顽疾,通过优化密封工艺、规范安装工序,强化调试检测,彻底解决渗漏难题,支架密封性能大幅提升。严格执行检修标准,从支架清理、部件解体、故障检测,到配件更换、整形修复、整体组装、性能调试,每道工序严丝合缝、全程可控。建立机运部、安监部、维修小组、使用队组多方联合验收机制,对支架支撑力、密封性能、结构强度等核心指标逐项核验,不达标准坚决返工,坚决杜绝“带病支架”下井,确保检修质量全面对标原厂标准,实现安全可靠、性能稳定。 降本增效突出,赋能矿井高质量发展 据了解,该矿此次液压支架自主大修累计完成99架液压支架检修,更换立柱及各类千斤顶266根,修复截止阀25只、操纵阀10套,加工操纵阀支架22个,处理伸缩梁故障14架,整形支架变形座8处、侧护板17架,管件复用率达30%,投入配件费用230余万元、人工费用15余万元,较外委维修节约成本300余万元,同时检修周期缩短近一半,为3141工作面按期安装接续、顺利投产提供坚实设备保障。 下一步,龙门峡南煤矿将持续深化落实集团及华荣公司战略部署,深挖内潜、强化技术创新,稳步扩大自主维修范围,完善全流程自主维修体系,健全修旧利废长效机制,把降本增效深度融入生产经营各环节,以技术自立赋能安全高效生产,以管理提升驱动企业高质量发展。(唐铝陈 世明)
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