| “焊”牢安全 “接”出实效 | |||
中国平煤神马集团铁运处工务段破解线路养护难题 | |||
| 2026/5/7 10:44:05 局矿快报 | |||
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本网讯 近期,中国平煤神马集团铁运处工务段利用自主钢轨铝热焊接技术,对矿区铁路田庄车站机务段东出库线等关键点位的钢轨接头进行焊接改造,不仅有效消除了传统钢轨接头的各类病害,还实现了维修成本大幅降低、职工作业量显著减少。 据了解,受机车长期冲击振动影响,钢轨接头轨缝异常、接头低塌、夹板伤损等病害频发,60%的铁路断轨发生于接头区域。 该段所辖矿区铁路上的钢轨接头约3万个。考虑到每年需投入30余万元更换千余块夹板,费用高、职工劳动强度大、存在行车安全隐患,该段积极探索技术升级路径,引进钢轨铝热焊接技术并成立焊补团队,将12.5m、25m长钢轨焊接为25m、50m长轨,从根源上减少钢轨接头数量。 去年9月,该段在矿区田庄车站机务段东出库线桥上完成两处钢轨接头焊接。截至目前,该段职工对其进行了4次专业探伤检测,未发现裂纹、伤损等问题,焊接质量稳定可靠。 在实操过程中,该段焊补团队快速掌握了铝热焊设备安全使用、基本维修及全工艺流程,现已能在线下完成多型号、多材质钢轨的焊接作业。 该段将逐步完成全线1万余个钢轨接头的焊接,把全线路接头数量减少一半,降低维修成本。接头数量的减少还可有效降低轮轨动能损耗,使列车牵引能耗下降约5%。 “焊接改造也会减少机车振动对桥涵承重构件的积累性损害,解决道口铺面翻浆、铺面板松动等问题。此外,巡道工补修作业量也随之降低,释放出人力投入其他线路病害整治中,线路整体运行状态将得到进一步优化。”该段有关负责人说。 据了解,该段近期将陆续完成对区域内桥梁、道口周边100余个接头焊接,并计划改造矿区铁路正线、支线中的小半径曲线和大坡道地段,以及站场内的非标轨,共计300余个接头。
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