| 中国平煤神马集团平禹一矿全方位推进降本增效 | |||
既“捡芝麻”也“抱西瓜” | |||
| 2026/6/11 11:58:47 经验交流 | |||
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【本网讯】 今年以来,中国平煤神马集团平禹一矿紧扣安全生产与经营管控核心任务,引导全员立足岗位精打细算、创新攻坚,从大型设备自制到小改小革,全方位推进降本增效。这是记者5月25日从该矿了解到的。 该矿摒弃“重采购轻自制、重换新轻复用”传统观念,坚持向内挖潜、向创新要效益。二1-13080采面贯通后急需皮带机缓冲机尾,若外购全新设备,单台需50万元,资金压力较大。该矿综合维修厂主动请缨,成立专项攻坚组,组织人员多次深入井下现场调研,反复优化设计方案。该厂干部职工严把材料复用、加工质量、安全性能三道关口,充分利用废旧钢材和合格配件,精细完成切割、焊接、拼装等全流程作业。经测算,该厂自制的皮带机缓冲机尾单台节约资金30万元,不仅保障了采面生产接续,还实现了降本增效。 该矿坚持从细节抓起,推动节支降耗向区队、班组延伸。此前,该矿皮带队杂物间废旧托辊、轴承、螺丝等乱堆乱放,查找物资困难。该队主要负责人组织全员开展专项整治,现场测量尺寸、定制专用货架、分类摆放废旧配件。经过集中整改,杂物间焕然一新,维修工具、备用零件、报废物资分区明晰、摆放整齐,物资清单和领用台账规范齐全,彻底解决了物资“乱、杂、散”顽疾。 此外,该矿鼓励一线职工紧盯现场难题主动创新。该矿皮带队三级工程师武永锋针对明斜井电控、操作、保护装置共用电源导致故障排查慢的问题,主动请缨,研读图纸、测算负荷,成功完成独立供电改造,实现三大系统分路供电,故障定位一目了然,处置效率大幅提升。针对三采区轨道高强皮带回煤严重、加重劳动强度的问题,他自主设计专用清煤器,根治回煤难题,有效降低了设备维护成本和职工劳动强度,保障了运输系统高效运行。
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