| 汾西矿业柳湾矿选煤厂:“改”出空间 干出实效 | |||
| 2026/6/23 21:54:04 安监动态 | |||
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6月9日清晨,汾西矿业柳湾矿选煤厂生产一车间机器轰鸣、运转有序,叉车往来穿梭,作业场地干净整洁。看着眼前这番景象,车间主任许克文感慨万千:“两年前,这里的生产环境、作业条件和现在完全是两个样子。” 许克文指着车间一侧介绍,这座投运近20年的老厂,受早期规划布局限制,尾矿桶、精矿桶、混料泵等扎堆拥挤,生产通道狭窄局促,叉车通行十分困难。日常巡检时职工只能侧身通行,大型设备进场全靠七八个人肩扛手抬。空间不足、流程不畅、效率偏低、安全隐患突出等一系列问题成为困扰全厂的一大痛点。 改变,始于一场直面堵点的技术攻坚。2024年1月,该厂吹响冲破发展瓶颈的集结号:职工必须保持“把事做成、把活干精”的拼劲,以改革破局,向空间要效益,靠实干求新生! 改造核心难题集中在粗煤泥分选系统。原有TBS精矿桶受场地空间限制无法扩容,导致精煤磁选机尾矿被迫回流,煤泥淤积量持续增加,生产系统陷入无效循环,煤炭分选效率下滑。
为破解这一生产短板,该厂组织技术骨干扎根生产一线,反复测算来料流量、设备负荷与运行参数,最终确定改造方案:将原有方形精矿桶更换为圆形精矿桶,同步优化周边设备安装位置。改造完成后,料桶有效容积显著扩大,无效循环问题得到消除,巡检通道豁然开阔,设备日常维护工作量大幅减少。 “改造成效实打实、看得见。”许克文算起效益账,技改后TBS精煤产率同比提升10%。截至目前,该车间已累计新增经济效益2000余万元。 技术人员全面摸排生产全流程后,又发现TBS尾矿各项指标早已达到洗混煤销售标准,无需再处理。据此,车间果断拆除尾矿桶、泵、电机等5台冗余设备。 空间腾出来了,成本也降下去了。许克文细算了一笔账:5台设备拆除后,直接减少设备采购费用60万元,同时设备耗材配件、日常检修维护及用电开支也大幅缩减,可再节约费用40万元,两项合计可节约成本近百万元。 “以前通道狭窄,叉车根本无法直达作业点位,如今叉车可长驱直入,精准装卸,彻底告别人拉肩扛的作业模式。”车间泵工郑跃钢说起现场变化,满心欢喜。
效益提升了,安全更不能掉队。改造前,职工每周需定期清理TBS粗煤泥分选机夹层,作业点位距离地面高达3米,检修操作平台狭小,职工只能半蹲作业,单次检修时长达两个小时。“每次看到大家半蹲在上面作业,转身都得小心翼翼的,我们心里总是悬着石头。”生产技术部部长刘钰岗对此记忆犹新。 针对高空作业安全隐患,厂领导班子带队多次实地勘测研判,最终决定将分选设备整体抬高1.5米。改造后,职工可在宽敞平稳的平台上开展日常检修作业,现场安全系数全面提升,职工劳动强度显著降低。同时,全新的设备布局理顺了上下游生产工艺流程,生产衔接更加顺畅,车间整体运行稳定性大幅增强。
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